有的选矿(kuàng)厂(chǎng)对(duì)其选矿的对象石灰石采用的是三段(duàn)开路破碎流程,粗碎采用颚式破碎机1台,中碎采用锤式破碎机1台,细碎采用短头圆锥破碎机1台和细(xì)碎机1台;细(xì)碎前采用圆振动筛进行预先筛分。由于设备(bèi)选取及工艺设置不当,破碎效果较差。通过问题分析,有的厂(chǎng)及时对破碎工艺进(jìn)行了调整,效(xiào)果较(jiào)理想。
一、原破碎工艺存(cún)在问题
1、破碎机破碎效果差
中碎破碎产品中大块粒度为130mm,远大于细碎机(jī)的大给矿粒度90mm,严(yán)重(chóng)制(zhì)约(yuē)了细碎机处理能力和破碎效果;而细碎采用的短头圆锥破碎机(jī)排矿(kuàng)口间(jiān)隙调整到 小值8mm时,排矿中-15mm粒级仅为55%。破碎机破碎效果差,在开路破(pò)碎工(gōng)艺中,是影响破碎产品(pǐn)粒度的主要原因。
2、细碎前预先筛分筛孔较大
细碎(suì)前预先筛分筛孔为20×24mm,筛下量中-15mm粒级含量仅为81%左右,表明筛孔较大,是影响破碎产品(pǐn)粒度的重要原因。
3、中碎前缺少预先筛分
粗碎排矿中-15mm粒级含量较(jiào)大(dà),约为(wéi)46%,这部分量进入中(zhōng)碎机,给中碎造成较大压力,为中(zhōng)碎工艺畅通(tōng),中碎排矿口在45~50mm之间。排(pái)矿口较大,不利于提高中碎产品细粒级含量。
二、设(shè)计改(gǎi)造目标
通过增加中碎前预先筛分,中碎压力,缩小中碎排矿口间隙,中(zhōng)碎(suì)排矿粒度,满足细碎机的给矿要求,更换中碎、细碎(suì)机提(tí)高破碎效果,实现破碎 终(zhōng)产(chǎn)品粒度-15mm达85%以(yǐ)上;解决雨季粉矿(kuàng)溜子经常堵塞问题。
三、方案设计及有关数据
1、本(běn)次设计给料机处理矿量630t/h;固定筛安装倾(qīng)角定为48°;中碎排矿口间隙定为35mm;破碎产品粒度为(wéi)-15mm占85%以上(shàng);细碎机排矿口设定为(wéi)10mm;短头(tóu)圆锥破碎机(jī)排矿口设定为8mm;中碎前增加预先筛分工(gōng)艺(yì),条(tiáo)筛筛孔设为18mm;细碎前筛分,筛孔设为15×18mm。
2、设计工(gōng)艺流(liú)程
设计破碎工(gōng)艺仍为三段开路流(liú)程,中碎前增加预先筛(shāi)分,筛下矿量经过皮带直接进入粉矿仓。
3、方案设计
中碎(suì)前增加预先筛分,更换1台细碎机及1台中碎(suì)破碎机。中碎前增加预先筛分,可以(yǐ)中碎处理矿量30%左右,将中碎(suì)破(pò)碎机排矿口调整到(dào)35mm左右,排矿中(zhōng)大粒度为70mm,能满足细(xì)碎机的给矿要(yào)求。
四、改造(zào)实施中设备的主要变更
1、由于设(shè)备生产周期影响,破(pò)碎(suì)工艺改造实施时,细碎机没有按原设(shè)计进度安装。
2、原(yuán)设计中碎设备整(zhěng)机购进,实际为备件组(zǔ)装。
改造后,无论是筛分效果,还是(shì)中碎及 终的产品效果均较理(lǐ)想,破碎效率(lǜ)及生产能力提高,同时基本解决了雨季粉矿溜子经常堵塞的难题,也为该厂带来了良好的(de)社会(huì)效益及经济效益。
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