有的選礦廠(chǎng)對其選礦的對象(xiàng)石灰石采(cǎi)用的是三段開路破碎流程,粗碎采(cǎi)用顎式(shì)破碎機1台,中碎采用錘式破碎機1台,細碎采用短頭圓錐破碎機1台和細碎機1台;細碎(suì)前采用圓振動篩進行預(yù)先篩分。由於(yú)設備選取及工藝設置不當,破碎效果較差。通(tōng)過問題分析,有的廠及時對(duì)破碎工藝進行了調整,效果較理想。
一、原破碎(suì)工藝存在(zài)問題
1、破碎機破碎效果差
中碎(suì)破碎產品(pǐn)中大塊粒度(dù)為130mm,遠大於細碎機的大給礦粒度90mm,嚴重製約了細碎機處理能力和破碎(suì)效果(guǒ);而(ér)細(xì)碎采用的短頭圓錐破碎機排礦口(kǒu)間隙調整到 小值8mm時,排礦中-15mm粒級僅為(wéi)55%。破碎機破碎效果差,在開路破碎工藝中,是影響破(pò)碎(suì)產品粒度的主要原因(yīn)。
2、細碎前(qián)預先篩分篩孔較(jiào)大
細碎前預(yù)先篩分篩(shāi)孔為20×24mm,篩下量中(zhōng)-15mm粒級含量僅為81%左右(yòu),表明篩孔較大,是影(yǐng)響破(pò)碎產品粒(lì)度的重要原因。
3、中碎前(qián)缺少預先篩分
粗碎排礦中-15mm粒級含量較(jiào)大,約為46%,這部分(fèn)量進入中碎機,給(gěi)中碎造(zào)成較大壓力,為中碎工藝(yì)暢通,中碎排礦口在45~50mm之間。排礦口較大,不利於提高(gāo)中碎產品(pǐn)細粒級含(hán)量。
二、設計改造目標
通過增加中碎前預先(xiān)篩分,中碎壓力,縮小中碎(suì)排(pái)礦口間隙,中碎排礦粒度,滿足細碎機的給礦(kuàng)要求,更換(huàn)中碎、細碎機提高破碎效果(guǒ),實現(xiàn)破碎(suì) 終(zhōng)產品粒度-15mm達85%以上;解決雨季粉礦溜子經常堵塞問題。
三、方(fāng)案設計及有關數據
1、本(běn)次設計給料機(jī)處理礦量630t/h;固定篩安裝傾角定為(wéi)48°;中碎排礦口間隙定為35mm;破碎產(chǎn)品粒度為(wéi)-15mm占85%以上;細碎機(jī)排礦口設定為10mm;短頭圓錐破碎機排礦口設定為8mm;中碎前增加預先篩分(fèn)工藝,條篩篩孔設為18mm;細碎前篩分,篩孔設為15×18mm。
2、設計工藝流(liú)程
設計破碎工藝仍為三段開(kāi)路流程,中碎(suì)前增加預先篩分,篩下礦(kuàng)量經過(guò)皮(pí)帶直接進入粉礦倉。
3、方案設計
中碎前增加預先篩分,更換1台細碎機及1台中碎破碎(suì)機。中碎(suì)前增(zēng)加預先篩分,可以中碎(suì)處(chù)理礦量30%左右,將中碎破碎機排礦口調整到(dào)35mm左右(yòu),排礦(kuàng)中大粒度為70mm,能滿足細碎機的給礦要(yào)求。
四、改造實施中設備的主要(yào)變(biàn)更
1、由於設備生產周期影響,破碎工藝改造實(shí)施時,細碎機沒有(yǒu)按原設計進(jìn)度安裝。
2、原設計中碎設備整機(jī)購進,實(shí)際為備件組裝。
改造後,無論是篩分效果,還是中碎及 終的產品效果(guǒ)均較理想,破碎效率及生產能力提高,同(tóng)時基本解決了雨季粉礦(kuàng)溜子經常堵塞(sāi)的難題,也為該廠帶來了(le)良好的社會效(xiào)益及(jí)經濟效益。
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